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20#無縫鋼管開裂原因分析

今天在查看本站的微信公眾號steeltuber是 看到有一位粉絲問道“20#精密無縫管開裂是什么原因”?如下圖:

20號精密無縫管開裂是怎么原因

那好,我們今天就來說說鋼管開裂的原因。下方文章是公司質量檢驗部門多年前的一份分析報告,我們就從這份報告講起:

[摘要] 20#無縫鋼管按工藝要求進行冷彎成型時發生斷裂開裂。對其斷口開裂處材料的化學成分、力學位能和顯微組織進行分析。結果表明, 冷彎制斷裂屬于終軋溫度偏低所致。針對冷彎制斷裂開裂情況提出一些預防改造措施。

[關鍵詞] 20# 無縫管冷彎 斷裂 開裂 溫度 殘余應力

20#無縫鋼管開裂原因分析

INVESTIGATION OF RUPTURE OF SEAMLESS TUBE IN STEEL 20# DURING COLD - BENDING PROCESS

[ Abstract ] Rupture occurred with the seamless tuhe in Steel 20 # during cold-hending formation process. Analysis are made to 由e rupture and chemical composition , mechanìcal properties and microstructure of the material. The outcome shows that the said rupture is caused hy rather low final rolling

temperature. Accordingly , preventive actions are proposed.

[ Key wordsJ seamless tuhe in steel 20# , cold-hending , rupture , temperature , residual stress

公司生產的一批 Φ76×5、20#、GB/T8163 的無縫管,供給用戶后,用戶在按工藝要求進行冷彎成型時,其中有三支鋼管彎到大約150°角時,發生斷裂開裂,斷口如下 圖1和圖2所示。用戶當即將斷裂的管段發回公司。為查明原因,對該節管段進行了試驗、分析。


20#無縫管冷彎開裂原因分析圖1.jpg20#無縫管冷彎開裂原因分析圖2.jpg

1 理化檢驗

(1) 觀察斷口,在彎制時受拉應力的區域,鋼管壁厚減薄,表明其存在塑性變形,但放射線很短,剪切區較長,表明塑性變形不足。

(2) 在該節鋼管上取化學成分分析試樣,分析結果見表1。

表1-20#無縫鋼管化學成分.jpg

化學成分符合GB/T8163中關于20#鋼化學成分規定要求。

(3 )在接近斷口位置取拉伸試樣,進行拉伸試驗,其力學性能檢測結果見表2。

表2-20#無縫鋼管力學性能檢驗結果.jpg

由表2可見,3批材料試樣的屈服強度均較高,抗拉強度已接近標準值上限,伸長率遠低于標準值,屈強比相對較高。

(4) 在接近斷口位置取縱向金相試樣進行顯微組織觀察,其組織如圖3和圖4所示。

圖3-4顯微組織.jpg

晶粒度:6~7 級,組織:F+P ,無明顯魏氏組織。鐵素體及珠光體分布不均勻,珠光體團的直徑差較大,形狀很不規則,且團界周邊過渡部分存在尖銳鋒角,有部分鐵素體沿縱向呈長條針狀分布。

(5) 把近斷口位置的剩余管段約3∞ mm 長進行910℃、25min 保溫正火處理。

取拉伸試樣檢驗,其結果如表3。

表3-20#無縫鋼管力學性能檢測結果.jpg

由表3可見,重新正火處理后,試樣的屈服強度及抗拉強度均恢復到正常水平,伸長率達到28% 左右,滿足標準中A≥20% 的規定,屈強比亦相對較低。

(6) 在正火管段上取縱向金相試樣,進行顯微組織觀察如下圖5和圖6。

圖5-6顯微組織.jpg

晶粒度:8.5~9.5 級,組織:F +P 。呈等軸狀均勻分布,珠光體團直徑相差不大,形狀規則,周邊平直,無尖銳鋒角,鐵素體的顆粒大小也較均勻,無明顯沿縱向呈長條針狀分布的特征。

2 分析與討論

從理化檢驗結果可知,該20#無縫管僅僅從化學成分,顯微組織是符合技術要求的,但從力學性能檢測與顯微組織特征對比可知,該20#無縫管冷彎斷裂與熱處理工藝有關。

查生產原始記錄,此批鋼管為熱軋出成品管材,這符合上述圖3 、4 所示金相組織顯示的部分特征(晶粒度較正常正火組織粗大,珠光體團存在尖銳鋒角,鐵素體沿軋制方向被拉長等)。查檢驗原始記錄,此批鋼管拉伸性能一次性檢驗合格,無復驗記錄,其拉伸性能原始記錄為: Rel:395/415 MPa , Rm:525/515 MPa,A:24%/27% 0 結合用戶在使用中僅出現三支鋼管彎曲斷裂的現象,證明該批管子在生產中有部分是屬于非正常狀態。

由圖3 、4 所示的組織特征以及上述原始記錄可知,該支管子在熱軋過程中,終軋溫度偏低,即在Ar3 以下的兩相區,由于在該兩相區內,奧氏體化不完全,導致最后終軋變形引起的金屬晶體學缺陷如位錯、晶格畸變等產生的殘余應力,而后序過程又無法通過回復、再結晶來消除。換言之:加工過程引起的金屬材料的強化與硬化不能得到消除,最后又沒

有進行適當的正火,導致該支管子最終處于高殘余應力狀態。

然而該支管子在高殘余應力狀態下,當受到方向一致的彎制拉應力時,殘余應力與正常的拉應力相疊加,致使某些局部應力極大,以致使管材在不大的外力作用下產生微裂紋,使管材早期斷裂。

3 結論與建議

綜合以上分析,該20#無縫管冷彎斷裂是由于熱軋過程中終軋溫度偏低產生了高殘余應力,在按工藝冷彎制成型時產生的拉應力與其疊加,致使該管斷裂。為避免同類質量問題發生建議: 

(1 )在鋼管軋制過程中,嚴格控制終軋溫度,避免在Ar3 以下的兩相區軋制;

(2) 果由于控制不當,已經出現同類現象,由上述正火處理后的拉伸性能及金相組織可知,對于低碳鋼而言:將軋制出的成品管進行一次910℃正火處理,即可使屈強比降低,伸長率顯著提高,從而可保證產品在塑性變形過程中抗細變薄能力提高,冷成性能力增強而達到標準規定的性能要求。

參考文獻

1.朱伏先,趙乾等.消除20鋼無縫鋼管冷彎成型角裂的預處理工藝試驗[J]. 鋼管, 2007,36(1) :21-25


以上的分析報告針對的是熱扎無縫鋼管的開裂的原因進行了分析,針對無縫鋼管精密管精軋管 我們也可以用同樣的道理來分析其原因。

20#精密無縫管開裂是什么原因

鋼管發生了開裂現象,最最主要的原因是其內部產生了內應力,其在后期使用或加工過程中的某個時刻 觸發了這個應力 如果鋼管的基材沒有問題 建議進行熱處理 如退火 精密鋼管進行無氧退火處理 達到消除其內應力的目的。

另外還有一種原因 就是鋼管的材料是有問題的 可能是 劣質的鋼材 其內部的非金屬夾雜太多 導致材料很不穩定,非常容易開裂。

20#無縫鋼管開裂原因分析
▲鋼管內部的細裂紋

還有一種可能 就是材料也沒有問題,精密鋼管的生產過程存在問題 最最主要的原因 可能就是  為了所謂的降低成本 鋼管軋制時 使用了強化工藝,兩道 甚至三道的工藝 被并成一道軋制完成 導致鋼管內部產生了細裂紋 這樣的鋼管是非常容易開裂的。


鋼管的生產 是一個嚴謹的過程,不可以馬虎大意,所以要認真對待,不要為了一點點的小利益,自欺欺人。到頭來 倒霉的還是自己。

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